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省力机械网 2023-07-26 16:09:51
中小型PLC在大型自来水厂的实际应用
一、引言
本文介绍了由中小型PLC组成的控制系统在广东南海市第二水厂自控项目的应用。南海市第二水厂设计总规模为日供水100万m3,首期工程为日供水25万m3,于1997年4月建成投产,二期25万m3/d工程即将建成投产,自控项目主要对一期自控工程进行改造和二期自控工程建设,并为后续扩建预留接口。
二、生产工艺
本系统应用水厂的生产过程如图一示:
主要分为以下几个工艺过程:钢坯
(1)取水通过多台大型离心泵将江河白城地表水抽入净水如羊毛、晴纶厂。
(2)药剂的制备与投加按工艺要求制备合适的混凝剂,并投入混凝剂及氯气,达到混凝和消毒的目的。
(3)混凝包括混合与絮凝,即地表水投入混凝剂后进行反应,并排出反应后沉淀的污泥。
(4)生铁市场延续弱势平流沉淀与混凝剂反应后的水低速流过平流沉淀池,以便悬浮颗粒沉淀,并排出沉淀的污泥。
(5)过滤沉淀水通过颗粒介质(石英砂)以去除其中悬浮杂质使水澄清,并定时反冲洗石英砂。
(6)送水通过多台大型离心泵将自来水以一定的压力和流量送入城市管。
三、控制方案
由于自来水生产工艺主要具有以下特点:(1)各生产工艺段相对独立,单体设备多。(2)采集的数据量大,整个系统共有数字量输入、输出超过3000路,模拟量输入、输出超过1000路,且工艺参数种类多,包括压力、流量、温度、差压、液位、电流、电压、功率等,但上下游相关联的生产参数少。(3)自来水生产具有连续性、不可替代性和不间断性。(4)各工艺段距离远,设备分散,组相对复杂。根据以上特点,本系统选用OMRON的中小型PLC对各工艺段生产设备分散控制,利用OMRONProtocol和ControllerLink组成络,在各工艺段控制室和中控室设置上位机,构建人机界面进行生产管理和对生产数据进行后续处理。全厂控制络如图二示。
在取水及送水工艺段上,主要设备由多台大型的离心水泵和10KV高压直配电机组成,每一电机由相应的高压配电柜控制,因此为每一面高压配电柜选用一台Sepam2000(施耐德生产,专用于配电柜控制的小型PLC)进行数据采集和控制,每一泵阀在现场选用一台OMRONCPM2A用于数据采集和控制,通过RS422接口连成络,由控制室的OMRONC200HG中型PLC利用OMRONProtocol协议与它们通讯,对其读写数据和进行统一调度,这样可以节省大量的数据采集电缆,而且当某台PLC发生故障时可以方便断开其维修而不影响其它设备的正常生产。对于沉淀池排泥车的控制,由于排泥车在长达近百米的沉淀池上前后移动,因此其控制所用小型PLC利用电台与控制室间的C200HG通过RS232接口进行1:N通讯,电台型号为MDS-SCADA-24810,为直接数字调制解调电台,工作频率范围在2.4G~2.4835GHz,支持标准的异步通讯协议,工作稳定可靠,协议同样采用OMRONProtocol,软件用OMRON-CX-Protocol编制。二期滤池选用多个小型PLC(OMRONCQM1H)分散控制,可以较好地解决因控制设备故障造成全部滤池停产而影响安全供水的问题。整个ControllerLink络由中继器分成两段,主要是为了满足ControllerLink对通讯距离的要求,同时可适应以后扩展的需要。系统中生产工艺所要求的全部参数都由PLC采集和控制,上位机只是人机界面和对生产数据进行后续处理,大大地提高测定烧结负荷时把油盒拧紧到扭矩为8.5千克是适合的了系统的可靠性。本控制方案全部选用中小型PLC,对主要的生产设备分散控制,同时利用络将它们紧密联结,实现集中管理,降低了故障风险,提高了可靠性,是一种经济可行的方案。
四、相关中小型PLC介绍
1、OMRONC200HG其具有速度快、功能强、编程方便和运行可靠的特点,最大I/O点数达1184点,程序容量15.2K,指令执行时间为0.15μS~0.6μS,可支持各种通讯单元。
2、OMRONCQM1H适用于分散控制的紧凑型PLC,I/O点数为512点,程序容量为7.2K,支持各种内装板和ControllerLink单元。
3、OMRONCPM2A是为满足10~60点I/O的系统控制操作而设计,能满足单体设备高效控制要求,有效地代替继电器控制器和传感器控制器。
4、ControllerLink是OMRON提供的一种工厂自动化络。它可以在合适的PLC和各种微型计算机之间方便地、灵活地发送和接收大容量数据包,支持能共享数据的数据链接和在需要时发送和接收数据的信息服务,络采用屏蔽双绞线电缆或光纤连接,最大传输距离随波特率而变,在采用两层中继器的情况下,波特率在500kbit/s时,传输距离可达3Km,最大支持62个节点。ControllerLink络是一种使用令吉林牌总线通信的络,这种总线型拓扑结构具有最大的灵活性,易于扩充和维护,满足系统可扩展性的需求。由于采用了分布式控制技术,可确保ControllerLink络不会因某个站点故障而崩溃,提高了系统的稳定性。
5、OMRONProtocol利用OMRON的通讯板,与连接在RS232或RS422/485的各种通用组件(如各种牌子型号的PLC、现场仪表等)进行数据发送、接收的程序,通过通讯协议支持软件(OMRON-CX-Protocol)让用户自由编制,以PMCR指令就能够实行的原始通讯协议。
五、程序结构
本系统全部设备的控制都由PLC来完成,程序利用OMRON-CX-Programmer软件编制,在上位机上通过ControllerLink络或串行口传送至PLC的CPU单元。在各工艺段及单体设备其控制程序亦相对独立,部分相同的工艺采用美标蝶阀子程序模式。对于部分要求较高精度的工艺参数的控制,则利用PLC的PID指令进行闭环控制,已能满足生产要求。因此程序结构比较简单,调试和维修方便。下面用水泵的开停和滤灰铸铁件抗拉强度实验机主要针对不同牌号的灰铸铁件的试件或试块的抗拉强度检测池的自动操作两个工序作说明。
1、水泵的开停控制流程水泵的启动和停止由操作人员在上位机发送指令,由PLC一步化完成操作。程序结构图如图三示。
2、滤池自动控制流程过滤由多格滤池共同完成,对于每一格滤池,其工艺过程基本相同,包括正常过滤和反冲洗状态,因此采用子程序的控制模式,程序结构图如图四示。
六、结束语
本项目是由工业计算机和中小型PLC组成的集散型控制系统,利用了PLC抗干扰能力强、组方便、适用于工业现场的持点,在上位机能实现对全厂生产设备的控制和工艺参数的设置、调整与监测,满足大型自来水厂自动控制的要求。整个方案安全可靠、经济实用,易于编程、操作及维修,在广东南海第二水厂得到良好的应用。
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